最近几天在编程过程中发生了几次。当下一辆小车在输送过程中过来时,“辊道的完成信号不清楚,故障也不清楚”下图:
1.首先找到故障点09CD010F,将故障代码分成:09CD16十进制数据库块2509,01不变,0F故障号:15。让我们寻找问题的根源。
通过数据库块找到导致故障的设备FB453的功能块
2.找出故障代码
3.找出#xF_FMges故障的设置程序。
3.原因分析:
#nFM:完整信号未
#Fmges完成信号发送
#Fmges完成信号发送
#nFM:完成信号否。判断站内所有设备的完成信号是否已清除。
通过跟踪和检测发现,当机器人使用总信号时,当机器人在铣削时,一旦机器人连续工作并进入车内,就会出现机器人总完成信号值慢的问题,并出现完成信号无法清除的故障。在校正之后,故障将被解决,并且工作完成信号1将被使用。
接下来是思路:
由8.3系统机器人程序完成的信号位置被分析和比较:
机器人完成信号1,在焊接点发出:
机器人的总完成信号在程序的后端:
位置的差异将使完成信号的顺序和清零的顺序不可接受。
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